的烧结矿,炼焦厂也运来了1000多吨的焦炭,点火用的干木柴也准备了1000多斤。
第1次点火需要将高炉装满原料。
顾二亲自计算装料比例,亲自指挥装料。炉底装木柴,炉腹以下装焦碳,炉腹以上按1份烧结矿、2.5份焦碳的比例装料,直到炉喉下方为止。
此时热风炉经过了一天的预热,热风温度达到了800度。装好料后,打开送风口,将热风吹进炉中,热风直接点燃了木材和焦炭。
顾二观察了一下炉内的情况,燃烧速度过快,赶紧通知热风炉减少送风量。当送风口关闭1/3之后,燃烧速度正常,然后就保持这个送风量,维持炉内燃烧。
现在要做的就是让高炉正常燃烧,把第1批铁水炼出来。
顾二守在高炉旁边,不时的观察,不时的做出调整。
点火10个小时之后,炉料从炉喉降到了炉腰,炉底已出现了铁水。再过5个小时,炉料降到了炉底,铁水升高到了出铁口。
顾振汉将脑袋从观察口移开,脸上露出微笑,开炉成功了。
他吆喝一声:“准备出铁啦。”
工人们将铁水罐装在小车上推到出铁口下方,顾二用铁钎捅开出铁口,火红的铁水象一道溪流从出铁口流了出来。不一会装满了铁水罐,工人将车推走,另一个工人紧接着推上另一个铁水罐。这一次出的铁水量装满了三个铁水罐,每罐铁水大约有一吨,这一次出铁量约3吨。
出铁水后,就可以从炉顶喂料进行连续性的炼铁。对于这个高炉,顾二通过计算后设定的加料方式是每小时加6次,每10分钟一次,每次加烧结矿1吨、焦碳粉0.5吨。每次加料前用称将原料称好,倒入加料容器中混合均匀,然后摇动传送带送到炉顶加入炉中。
顾二和蔡小乙、丁三强三人分三班在炉前观察了24小时,高炉运行正常,炼铁温度接近1500度,出了12次铁水,6次铁渣,炼出铁水36吨。
对于这个结果,顾二非常满意,终于炼铁成功。
不过顾二也仅仅只是高兴了一下,就着手安排下步的事情,因为高炉炼出的铁是生铁,用它打制锄头、铁锹、犁耙、砍刀之类的农具是可以的,但用它来制造机械却是不行的,因为它硬倒是硬,但是太脆了。
因此下步要在炼铁的基础上炼钢。
顾二在学习空间中对炼得的铁进行化验,因采用了选矿工艺,铁矿石在进入高炉之前,硫和磷等有害物质就被清除的